銅陵特材干熄焦年修任務提前三日圓滿收官
10月27日,銅陵特材煉焦三期干熄焦系統年度大修現場傳來振奮人心的捷報:全體參檢人員歷經20天晝夜奮戰,將原計劃23天的年修任務提前3天安全、優質、高效完成,且實現一次性順利投產,當前系統已恢復滿負荷穩定運行。
科學統籌、精密組織,檢修“指揮部”高效賦能
本次干熄焦年修面臨“時間緊、任務重、交叉作業密集”三重挑戰,既是對分廠設備管理體系的全面檢驗,更是對跨部門協同能力的實戰考驗。為確保檢修工作有序推進,煉焦分廠提前謀劃、系統部署,構建起高效運轉的“指揮中樞”。
預案先行,籌備“無死角”:檢修啟動前數月,分廠成立以廠長為總指揮的年修項目組,組織技術骨干反復研討、多輪優化,制定出涵蓋檢修項目清單、物資備件保障、人力資源調配、安全風險防控的“1+N”專項方案體系,將“人、機、料、法、環”各環節梳理到位、落實到人,實現“萬事俱備、只待開工”。
網格管理,責任“無空白”:檢修期間,項目組創新采用“網格化”管理模式,明確各網格負責人、技術專員及安全監督員,實現“事事有人管、人人有專責、過程有監督”。同時,每日召開“早部署、晚復盤”檢修協調會,實時跟蹤進度、快速解決現場難題,確保指令暢通、執行到位。
協同作戰,合力“無壁壘”:設備、生產、安全、后勤等多部門打破職能邊界,建立“日溝通、周聯動”協作機制——設備部門牽頭技術攻堅,生產部門提前梳理停機流程,安全部門全程駐點監督,后勤部門保障物資供應,形成“上下一盤棋、全員一條心”的工作格局,為檢修提速提供了強有力的組織支撐。
嚴把“三關”、精益求精,質量進度“雙達標”
項目組始終將“安全零事故、質量零缺陷、進度零延誤”作為核心目標,通過閉環管控確保檢修工作優質、高效、安全”推進。
嚴把安全關,筑牢“防護網”:嚴格落實“安全第一、預防為主”方針,全面執行作業票審批制度,針對高空作業、動火作業、受限空間作業等高危環節制定專項安全方案;安全監護專員全天候駐點巡查,發現問題立行立改,全程實現“零安全事故、零違章操作”。
嚴把質量關,守住“生命線”:建立“班組自檢、專業復檢、指揮部終檢”三級質量驗收體系,明確每道工序的質量標準與責任人。針對鍋爐管道更換、循環風機轉子檢修等核心環節,采用高精度檢測手段,確保關鍵設備性能達標;最終所有檢修項目一次驗收合格率達100%,實現“質量零缺陷”目標。
嚴把進度關,跑出“加速度”:依托網絡進度圖實施動態管控,將作業計劃精確到每小時、每道工序。通過優化施工順序、開展“比質量、賽進度”勞動競賽、組建技術專班攻克難題,有效壓縮工期3天,跑出了干熄焦年修“新速度”。
精準操控、平穩過渡,開停車“無縫銜接”
干熄焦系統開停車過程對工藝控制要求極高,操作不當易導致設備損傷、系統故障。本次檢修中,生產團隊與檢修隊伍緊密配合,實現開停車“無縫銜接、平穩過渡”。
停車“緩降溫”護設備:嚴格遵循預設的降溫降壓曲線,通過精準調控氣體循環量與氮氣注入速率,使系統緩慢、均勻降至檢修溫度,最大限度保護爐體耐火材料結構完整性,規避了因急冷急熱引發的設備應力裂紋風險。
開車“穩升溫”保運行:制定“分階段升溫、小步距升壓”精細化方案,將系統溫度升至正常工況。整個開車過程一氣呵成,系統投產后6小時內便達到最佳運行參數,充分展現了操作團隊高超的工藝控制水平。
效益顯著、貢獻突出,“提前3天”價值凸顯
提前3天完成年修并恢復生產,不僅帶來直接經濟效益,更為公司全產業鏈穩定運行提供了關鍵支撐,綜合價值顯著。
直接經濟效益“看得見”:干熄焦系統每小時可產100噸高壓蒸汽,提前72小時投產可多發電165萬度,直接創造經濟效益約64萬元;同步多產干熄焦1.2萬噸,創效超120萬元。
生產保障效益“靠得住”:干熄焦系統的提前復產,為后續焦爐穩定供焦、興澄基地高爐高效煉鐵提供了穩定的能源介質支撐,有效規避了因能源波動可能導致的減產風險,確保公司及集團生產鏈條“不斷檔、不脫節”。
管理提升效益“管長遠”:此次年修的成功,不僅提振了全員士氣,更全面檢驗并提升了分廠在應急指揮、跨部門協同及精細化管理方面的綜合能力。項目組總結形成的相關方案,為今后應對更復雜的檢修任務積累了可復制、可推廣的經驗
此次干熄焦年修的圓滿收官,是銅陵特材“向管理要效益、以創新破難題、靠實干創佳績”的生動縮影,充分證明銅陵特材擁有數支“敢打硬仗、能打勝仗、善打勝仗”的干部職工隊伍。下一步,銅陵特材將以此次檢修為新起點,持續深化設備全生命周期管理,夯實生產運行基礎,為公司完成全年生產經營目標、推動高質量發展注入更強勁的動力!
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